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關(guān)于生活垃圾滲濾液作脫硝劑的試驗探索

目錄:網(wǎng)站公告發(fā)布時間:2020-08-28 15:11:00點擊率:

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  生活垃圾滲濾液是生活垃圾在儲存、堆放、發(fā)酵等過程中,滲出的高色素水溶液,是一種成分復雜、污染物濃度高、色度大的有機廢水,近年來,國內(nèi)垃圾滲濾液污染事件呈多發(fā)趨勢,西安、安徽、廣西等地均發(fā)生過滲濾液污染事件,垃圾滲濾液的安全處置是目前水處理行業(yè)公認的難題。水泥窯是現(xiàn)存處置生活垃圾的固體廢棄物焚燒窯爐,利用水泥窯燒成系統(tǒng)熱容量大、高溫堿性環(huán)境等特點,能夠?qū)崿F(xiàn)生垃圾及滲濾液處置的“無害化、減容化、資源化、集約化”要求,有利于實現(xiàn)資源的再利用和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。水泥窯在協(xié)同處置原生態(tài)生活垃圾過程中,對垃圾進行儲存、破碎、發(fā)酵、擠壓脫水等預處理工序時形成的滲濾液,可以通過滲濾液處理系統(tǒng)處置,減量產(chǎn)生濃縮液后噴入水泥窯高溫位焚燒,也可以直接噴入煙室或分解爐等部位高溫焚燒,以達到無害化處置的目的。由于垃圾滲濾液中含有一定的氨氮,這和目前SNCR脫硝工藝廣泛采用的氨水成分類似,因此筆者嘗試將垃圾滲濾液直接噴入我公司3200t/d生產(chǎn)線分解爐(SNCR噴槍位置)和煙室部位,試驗未經(jīng)任何處置的垃圾滲濾液是否可以替代部分氨水來降低系統(tǒng)NOx含量。本文對具體試驗情況進行闡述。

  1、試驗流程

生活垃圾滲濾液儲存于滲濾液處理車間的調(diào)節(jié)池,泵送至圖1中的滲濾液中間儲罐,由變頻螺桿泵泵送至分解爐或煙室部位進行脫硝試驗。

  2、試驗準備及方案

  2.1  試驗前的準備

  本試驗采用我公司3 200 t/d生產(chǎn)線生活垃圾處理產(chǎn)生的原生態(tài)滲濾液,為減少試驗過程中其它因素干擾,評估滲濾液的脫硝效果,試驗時以保持窯工況穩(wěn)定運行為原則,要求試驗期間做好如下工作:

  (1)提前做好出磨生料率值的調(diào)整工作,穩(wěn)定生料成分(生料磨保持連續(xù)運行),確保物料的易燒性基本相同;

  (2)做好原煤的調(diào)配工作(使用同一批或同一堆煤),確保試驗期間煤質(zhì)的穩(wěn)定,減少煤質(zhì)變化對NOx本底濃度的影響;

  (3)做好垃圾預處理,保持垃圾入窯處置量均勻穩(wěn)定;

  (4)做好垃圾滲濾液回噴系統(tǒng)的檢查,保障滲濾液回噴系統(tǒng)設(shè)備工作正常;

  (5)做好SNCR脫硝系統(tǒng)氨水噴槍及其霧化效果檢查,確保脫硝系統(tǒng)工作正常;

  (6)現(xiàn)場人員做好工藝設(shè)備的巡檢和維護,中控員工精心操作,維持燒成系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定,避免出現(xiàn)大的工藝調(diào)整和工況變化。

  2.2  試驗方案

  試驗分階段開展,根據(jù)生產(chǎn)情況,3月7日開始空白試驗,期間3月10日-12日因垃圾喂料行車抓斗故障停喂垃圾,試驗暫停,3月13日試驗結(jié)束,試驗方案見表1。

  3、試驗結(jié)果及分析

  3.1   試驗基本情況

  (1)生活垃圾滲濾液成分。生活垃圾滲濾液的主要成分為水分(99%左右)和少量的有機物、氨氮及重金屬。

  (2)試驗期間入窯生料、出窯熟料。本次試驗,入窯生料和出窯熟料率值保持較穩(wěn)定(見表2)

  (3)試驗期間入窯煤粉。本次試驗均使用山西煙煤,入窯煤粉的水分、揮發(fā)分、熱值基本穩(wěn)定(見表3)。

  3.2   試驗結(jié)果分析

  (1)試驗期間主要運行參數(shù)變化。試驗期間,垃圾投料量基本穩(wěn)定;處置滲濾液后,對窯工況有一定影響,窯喂料量需要小幅減產(chǎn),高溫風機需要適當增加拉風,分解爐出口溫度和C1出口溫度上升,窯頭二次風溫略有下降;滲濾液從煙室部位噴入相比從分解爐噴入,煙室溫度下降較明顯(見表4)。

  (2)滲濾液處置對窯產(chǎn)量的影響。滲濾液處置對窯產(chǎn)量有一定影響,隨著滲濾液處置量的增加,窯產(chǎn)量出現(xiàn)波動,整體有下降趨勢(圖3所示)。

  (3)滲濾液處置對熟料質(zhì)量的影響。滲濾液從分解爐噴入(800  L/h)時,熟料fCaO合格率與空白試驗一致;滲濾液從煙室噴入且隨著處置量由800 L/h增加到1 100 L/h時,窯工況變表2  入窯生料、出窯熟料情況差,熟料fCaO合格率由95.8%下降至87.5%,fCaO日平均值由0.98%升高至1.26%。

  (4)滲濾液處置對煤耗的影響。滲濾液焚燒過程中,所攜帶的水分吸收大量熱并導致體積膨脹,影響分解爐內(nèi)煤粉燃燒,隨著滲濾液處置量的增加,標煤耗呈較明顯的上升趨勢(圖5所示)。

  (5)滲濾液處置對電耗的影響。滲濾液中含水率高達99%左右,在高溫下體積膨脹,操作上需要增加高溫風機拉風或窯減產(chǎn)適應工況變化。試驗數(shù)據(jù)表明,處置滲濾液后,高溫風機電耗和熟料工序電耗總體上略有增加(圖6所示)。

      (6)滲濾液處置對氨水消耗及NOx排放的影響。試驗期間生料磨連續(xù)運行,窯尾煙囪 NOx排放濃度控制在215~241 mg/m3,較穩(wěn)定;試驗數(shù)據(jù)表明,在分解爐和煙室同等噴入滲濾液800 L/h時,氨水消耗相對空白試驗變化不明顯;在煙室部位噴入滲濾液1 100 L/h時,氨水消耗下降較明顯(圖7所示),可能與滲濾液處置量增大后,出現(xiàn)煙室溫度和二次風溫明顯下降,導致窯內(nèi)煅燒溫度下降有關(guān)聯(lián)。

 4 結(jié)束語

  本次試驗采用原生態(tài)生活垃圾滲濾液用于替代部分脫硝氨水進行了很好的嘗試,整個試驗期間,原燃材料較穩(wěn)定、窯工況基本穩(wěn)定,NOx排放濃度控制在215~241 mg/Nm3,試驗小結(jié)如下:

  (1)在控制NOx排放濃度基本相同的條件下,原生態(tài)滲濾液噴入分解爐與SNCR噴氨系統(tǒng)對比,脫硝效果不明顯,可能與滲濾液中的脫硝有效成分氨氮含量偏低(氨氮約2.3 g/L)有關(guān)。

  (2)處置滲濾液會對窯工況有不利影響,隨著滲濾液處置量的增加,因其帶入的水分吸熱及廢氣量增加,煤耗上升趨勢較明顯,引起窯產(chǎn)量的波動,窯產(chǎn)量整體下降。

  (3)從滲濾液噴入煙室的試驗情況得知,相對于噴入分解爐,滲濾液噴入煙室對窯工況的影響較大。

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